汽(qì)運液化氣流量計(jì)出廠探索與運行(hang)
摘要:煉油廠的液(yè)化石油氣主要組(zu)成部分爲丙烷🔅、丙(bǐng)烯、丁烷、延遲焦化(hua)液化石油氣等,由(yóu)于其飽和蒸汽壓(yā)🔴較高⛷️,容易導緻氣(qì)液☔兩相共存,因此(ci),煉油廠的液化石(shi)油氣産品一直是(shì)通過🔴汽運過🍉磅的(de)形式進行出廠計(jì)量。随着時代的發(fā)展,客戶對便捷、速(sù)度的要求,流量計(ji) 計量逐漸成爲迫(pò)切的需求。本文針(zhēn)對液化氣出廠從(cóng)過磅計量到流量(liang)計計量的轉變過(guo)程中遇到的問題(ti)🌈進行探索和分析(xī),爲實際應用提供(gòng)理論和技術方面(mian)的指導。 前言 科氏(shì)質量流量計作爲(wei)一種可以直接測(ce)量流體質量流量(liàng)的精度高儀表,具(ju)有無可動部件和(he)密封件、測量精度(du)受介質溫✍️度、壓力(lì)及密度參數影響(xiǎng)小的特點平,同時(shí)由于流量檢測中(zhong)常用的💜流體物性(xìng)參數主要有密度(dù)、粘度、壓縮系數、比(bǐ)熱比和氣體絕熱(re)指數,因此科氏質(zhi)量流量💋計不僅應(ying)用于石油行業🈲,例(lì)如利用科❤️氏質量(liàng)流量計和❤️低含水(shui)分析儀計量🔴外輸(shū)原油的純油量中(zhong);在轉油站使用質(zhi)量流量計,用于各(gè)個計量站原油的(de)外輸計量和含✊水(shuǐ)分析。通過質量流(liú)量計對原油的流(liu)量、密度進行測量(liang),然後💃🏻用密度法算(suan)出含❗水率,進而得(de)出純油量🎯[3];同樣也(yě)廣💋泛應用于化👣工(gong)生産中,比如用于(yú)測量工藝管道中(zhōng)流經的各種單獨(dú)介質的💚流體、各種(zhǒng)漿液、非牛頓流♊體(ti)、有足夠密度的中(zhōng)高壓氣體、高✉️黏度(dù)👌流體、含有微量氣(qi)體的液體、懸浮液(yè)等,能夠充分滿足(zú)石油化🍉工生産裝(zhuāng)置對質量流量的(de)計量要求。因此科(kē)氏質量流量計較(jiao)其他流量計具有(you)明顯的優勢❌,它不(bú)僅是提高産品質(zhì)💋量的保障,而且是(shì)企業提高經濟效(xiào)益的重要手段5I,逐(zhu)步爲客戶所接受(shou)。但由于石油液化(huà)氣爲非均勻混合(he)液體(例如含水液(ye)化氣),易造成流🔴量(liàng)計測量管内部介(jiè)🈲質質量分布不均(jun),造成測量誤差。因(yīn)此,石油🥵液化氣利(lì)用科氏質量流量(liang)計出廠一👄直是一(yi)個難點。 1.項目背景(jing):過磅出廠與裝車(chē)流量計的數據比(bi)對 廠内液化氣出(chū)廠一直采用汽車(che)衡出廠的計量方(fāng)式。2025年12月♋1日🈚至12月13日(ri),将流量計裝車數(shù)據與過磅量進行(háng)數據比對,部分比(bi)對結果如圖1。 在此(ci)期間共采集液化(hua)氣裝車台2~14鶴位流(liú)量計一汽車衡計(jì)量比對數據11663組,結(jié)果發現其中不合(hé)格數據有5818組,數據(jù)㊙️合格率爲50.12%,如表1所(suo)示。 從圖中的數據(jù)分析,流量計與過(guo)磅量的差距較大(dà),流量計本身的計(ji)量還達不到貿易(yi)交接的要求。經過(guò)現場勘查發現,科(ke)氏質量流量計本(běn)身檢定完畢後,直(zhi)接回裝,并未按照(zhao)現場的實際工況(kuang)進行溫壓🤩補償,與(yǔ)此同時,部分鶴位(wèi)流量計的安裝有(you)應力的影響。結合(he)比對數據及現場(chang)分析,接下來對每(měi)個鶴位的流量計(ji)進行了溫壓補償(cháng)、消除應力,同時也(yě)對🚶♀️流量計部🚩分參(can)數進行了📧相應的(de)調整。調整後,流量(liang)計與過磅量的部(bu)分比對數據,見圖(tu)(2)。 調整後,流量計與(yǔ)過磅量差量減小(xiǎo),再次收集流量計(ji)與過磅量的比對(duì)數據543組,其中不合(hé)格數據55組,數據合(hé)格率89.87%,相比調整前(qian)數據合格率提升(shēng)39.75%,如表2所示。 2.影響數(shu)據合格率的因素(su) 從上述兩次的比(bǐ)對統計表可以看(kan)出,雖然合格率有(yǒu)所提升,但還沒有(you)達到使用流量計(jì)進行貿易交接的(de)條件。經過一個多(duo)月現場裝車調研(yán),發現影響🧡數據比(bǐ)對的合⛷️格率不僅(jǐn)與儀表安裝應力(li)、溫壓補償有關,也(yě)㊙️受現場裝車操作(zuo)、工🚩藝操作、汽車衡(héng)本身精度等多方(fāng)♈面影響。 (1)現場裝車(chē)操作的影響 液化(hua)氣類産品裝車是(shi)一個典型的采用(yòng)常壓開放式鶴位(wei)裝車,槽車開至所(suǒ)分配的鶴位,車輛(liàng)停穩熄火後,由裝(zhuāng)車操作人員将鶴(he)管放置到槽車底(di)部,同時将防靜電(diàn)接地夾夾㊙️在槽車(chē)上。完成準備工作(zuo)後,操作人員在鶴(hè)位批♌控器上輸入(ru)裝車密.碼,打開氣(qì)動二段式裝車球(qiu)閥,開始裝車。開始(shi)時裝車閥打開一(yi)半開度,以低流速(sù)裝車,5s以後,裝車閥(fá)全部打開。然後根(gēn)據現場實際工況(kuang),随時調節流量,做(zuo)好錯車準備。達到(dào)預裝量後,人工或(huò)者自動關閉批🐕控(kong)器,完成裝車。從上(shang)述裝車流程可以(yǐ)看出,實際裝車時(shí),由于系統管線壓(yā)力與槽車内.壓力(li)相差較大🔞,很容易(yì)引🧑🏾🤝🧑🏼起液化氣汽化(huà),而質量流量計在(zai)氣液兩相時無法(fa)🌈正常🔱計量,易造成(chéng)數據偏差,而且不(bu)同的裝車人員有(you)不同的操作習慣(guàn),這些因素都會影(ying)響流量計數據的(de)正确率,因此,規範(fàn)裝車操作是面臨(lín)的第一個問題。 (2)工(gong)藝操作對數據的(de)影響 一旦使用流(liu)量計進行結算,也(ye)将對工藝操作提(ti)出新的更嚴格的(de)要求,如泵的操作(zuo)、裝車流量穩定性(xing)、批控器正确操作(zuo)、裝車連續性、數據(ju)采集錄入正确率(lǜ)等,這些因素都可(ke)能影響數據合格(ge)率。 ①泵抽空操作對(duì)數據的影響 如圖(tú)3所示:裝車到後半(bàn)段時,産生了嚴重(zhòng)的泵抽空現象;結(jié)束裝車時,人工直(zhí)接幹預批控器,在(zai)流速爲💘9t/h時按下停(ting)止鍵,結束裝車🌈流(liu)程。通過比對數據(ju)可以看出,流量計(ji)與汽車衡的差率(lǜ)爲1.07%,因此泵抽空操(cao)作會嚴重影🏃🏻響數(shu)據的合格率。 ②流量(liang)波動對數據的影(yǐng)響 如圖4所示,裝車(chē)的間隙一直有流(liu)量波動,裝車結束(shu)🌈後♉,緊⭐接🈲着又産生(sheng)了波動,流量計也(ye)将此波動數據進(jin)行了累計,造🧑🏾🤝🧑🏼成流(liu)量計🐅計量數據偏(pian)大,流量計與汽車(chē)衡的差率爲0.46%,存在(zài)顯著的超差。 從圖(tú)5可以看出:前車充(chong)裝時間是12:15-13:12,後車充(chong)裝時間是13:14--14:17。經♉現場(chǎng)實際❄️排查,前一車(che)于13:06就已經停止充(chong)裝,後一-輛車先将(jiang)㊙️第--輛車未裝完的(de)部分裝入自己車(che)後,又在13:14分開始裝(zhuang)自🏃🏻己的車,因此造(zào)成第--輛車實際裝(zhuang)車數據小于流量(liang)計的計量數據,第(di)二輛車的實際裝(zhuang)♈車量大于流🤩量計(jì)的計量數據,造成(chéng)兩輛車都比對♉超(chao)差。 ④長時間的裝車(che)中斷對數據的影(yǐng)響 如圖6所示:此車(chē)12:28起輸,13:10停輸,13:12-13:05之間出(chu)現近兩小時暫停(ting),15:05分🔴重新充裝🤞,到15:23停(tíng)裝,經過現場排查(chá),發現停裝原因是(shi)罐內沒有産品,在(zai)等待另一個罐的(de)産品合格。從比對(dui)數據顯示,長時間(jian)🔅裝車中斷後,再🌂二(èr)次裝車,對數據合(he)格率影響較大。 (3)汽(qì)車衡本身的加量(liang)誤差對數據的影(yǐng)響 由于比對方式(shì)是流量計對汽車(chē)衡的比對,使用的(de)公.式爲: 數據合格(ge)率%=(流量計-汽車衡(héng))/流量計X100% 因此,汽車(che)衡計量數據是否(fou)正确,将直接影響(xiǎng)液化氣産品數據(ju)合格率。此次參加(jiā)比對的汽車衡位(wei)于煉油廠東門,該(gāi)衡使用年限較長(zhang),設備老化,對數據(ju)的正确率也有一(yi)定的影響。 3.針對影(ying)響合格率的因素(sù)所采取的應對措(cuo)施 針對上述三種(zhong)情況,進行了相應(ying)的處理: (1)現場裝車(chē)進行了相應的規(gui)範化處理,制定标(biāo)準化操作流程 要(yao)求操作人員必須(xu)按照流程進行操(cāo)作,減少首車和👅尾(wei)車🙇♀️的不✊合格率。經(jing)過和運行部溝通(tong)以及實際運行過(guo)程的實驗,最終拟(nǐ)定裝車操作流程(chéng)。操作流🏃🏻程更改爲(wèi):. ①在裝車之前,需檢(jian)查鶴位有關閥門(mén)是否在關閉狀态(tài);停止裝車時,流控(kong)閥、末端手閥應在(zài)關閉狀态。 ②充裝過(guò)程中,爲了減少汽(qi)化,要求開始小流(liú)量裝車; 當槽車内(nei)的壓力升高到臨(lín)界壓力時再大流(liú)量裝車。槽車内✨壓(yā)力升高到臨界壓(ya)力時的液化氣的(de)氣化量可按以下(xia)公式計算: 汽化量(liang)=槽車噸位X(氣相密(mì)度/液相密度)≈預裝(zhuāng)量/500 即當PLC按照通道(dao)設置餘差,最小值(zhi)50kg。 ③換車時,在裝的車(chē)輛流量控制在8t/h左(zuo)右,留下較爲充💰分(fèn)的時間換車。 ④裝車(che)即将結束時,提前(qian)聯系液化氣崗位(wèi)到泵房,距離裝載(zai)量還有20kg左右,聯系(xi)液化氣罐區停泵(bèng),并将與車相連球(qiu)閥關閉1/2,然後全部(bu)關閉。 (2)減少工藝操(cao)作對數據的影響(xiǎng),主要采取以下措(cuo)施 ①在工藝操作方(fāng)面減少泵抽空現(xiàn)象,在液位低于2m時(shí)就不再輸送,同時(shi)減少切罐、換罐的(de)操作。在同--輛車進(jin)行灌裝時,不進行(háng)新舊管線的切換(huan)。 ②正常情況下,質量(liang)流量計在現場安(an)裝調試,确定流量(liang)系🈲數後,重☁️複性數(shu)據很穩定,但3鶴位(wèi)出現明顯的流量(liang)波動的現❄️象,随後(hòu)将該流量計與運(yùn)行狀況穩定的一(yī)個鶴位的流量計(ji)進行💛互換位置,觀(guān)察使用狀況。結果(guǒ)💔兩個鶴位都沒有(you)出現明顯的流量(liang)波動。說明原流量(liàng)♉計安裝存在一定(dìng)缺陷,對流量計造(zào)成♊了影響,重新安(an)裝有流量波動的(de)科氏質量流量計(jì)後,波動現象消失(shi)。 ③充裝未結束時,不(bú)得人工停止批控(kong)器,必須按照程🐪序(xu)完成自動停止,停(tíng)止後,内操人員檢(jian)查是否有未完成(cheng)🌈的操🌏作,如果有,通(tong)過系統完成停止(zhi)後,才允許下一-輛(liang)車充裝,杜絕因批(pi)控器操作不當引(yǐn)起前後兩車數據(ju)超差問題。 ④充裝過(guo)程中,杜絕中斷裝(zhuang)車(比如晃車)後再(zài)裝車,若因其它原(yuán)因造成裝車中斷(duàn),比如泵停、洩漏等(deng),不再予以裝車🏒。 經(jīng)過持續改進後,比(bǐ)對數據如下,表3爲(wei)改進前、表4爲㊙️改進(jìn)🥰後♊,從數據看,合格(ge)率由92.39%提升到95.26%。 同時(shí),經過現場不斷改(gǎi)進,2.19日以後,批控器(qì)二次操作現象完(wan)全🏃♀️杜絕,達到了預(yu)期的效果。 (3)汽車衡(héng)重新檢定校準 爲(wei)了使比對數據更(geng)真實、減少衡器帶(dai)來的誤差,1月🐅下⛹🏻♀️旬(xún),又㊙️對出廠的汽車(chē)衡進行升級,重新(xīn)檢定後,投入使用(yòng)。 4.液化氣産品流量(liàng)計出廠的試運行(hang)情況 自12月13日起,液(ye)化氣産品的7-14鶴位(wei)的丁烷、丙丁烷、焦(jiāo)化氣産品試運行(hang)流量計結算,每天(tiān)任意抽取三車比(bi)對。從抽檢情況看(kan),兩種計量方式比(bǐ)對偏差0.00%,數據合.格(ge)率100%,見表9。
總共21d,63條數(shu)據,流量計與汽車(chē)衡的差率爲0;僅有(you)一條數據因14鶴位(wei)流量計檢定回裝(zhuang)時管線内有未排(pái)除☎️氣體,造成差率(lü)0.28%;在後續比🔞對中,14鶴(hè)位回歸正常,數據(ju)較爲理想。 5.結論 在(zai)液化氣出廠由過(guo)磅計量向流量計(jì)計量轉變時,在實(shi)際的操作過程中(zhōng),需要注意減少泵(beng)抽空現象;首車起(qǐ)輸時,注意要使用(yong)🛀小流量裝車,避免(mian)因爲壓力過大産(chan)生氣化現象;減少(shao)或者避免裝車中(zhong)斷現象,如果條件(jiàn)允許,建議車輛全(quan)部使用上裝方式(shì)裝車;杜絕人工幹(gan)預批控器❤️,要讓系(xi)統自停,減少水擊(ji)現象。同時科氏質(zhì)量流量計對于零(ling)點的要求也較高(gao)",在日常維護中要(yào)密切關注零點變(biàn)化,一般應每季度(du)定期檢查--次;在日(ri)常使用過程如遇(yu)工藝有大的調整(zhěng)(介質變化、壓力變(bian)化、溫度變化等),應(yīng)立即檢☀️查零點變(bian)化情況,如超過生(shēng)産廠家限定的指(zhǐ)标,應🔴重新調試[81。質(zhì)量流量計相較于(yú)傳統的用汽車衡(heng)滿車過磅減去空(kong)車過磅量計算淨(jing)🏃♀️重的交接計量方(fang)式,不但簡化了裝(zhuāng)車的操作過程,不(bu)受大風、下雨等環(huan)境的影響,而且計(jì)量精度更高,能夠(gòu)顯著提高産晶出(chū)廠的速度與總量(liang)。
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